上海圍墻廣告 日前,
上海石化在390萬噸/年渣油加氫設備維修后的開車進程中,對催化劑硫化方法進行改善,不只消除了原先硫化方法存在的環(huán)境污染危險,更為同類設備改善催化劑硫化技術供給了經歷。
據(jù)
上海圍墻廣告了解,催化劑硫化是渣油加氫設備開車進程中的一項要害工作,以柴油或許蠟油為介質將硫化劑送入裝滿催化劑的反應器中,對催化劑進行激活, 使其具有活性。為防止比重較輕的硫化油并入體系引起下流催化設備發(fā)生操作動搖,一般送往罐區(qū)處理。但是,因為硫化油在高壓狀況下富含溶解氫和硫化氫,在處 理中,因壓力迅速下降,會迅速釋放出來,存在環(huán)境污染危險。
怎么既能確保下流催化設備平穩(wěn)運轉,又能消除潛在的環(huán)境危險?
上海石化渣油加氫設備的管理人員和技術人員進行了開端評論,斷定了開端的優(yōu)化方向。爾后,他們又與石科院聯(lián)絡,對計劃可行性進行論證,編制詳細的操作和應急處置計劃。
在設備開端硫
化工作后,他們依據(jù)計劃,將硫化介質改成常減壓設備減二線蠟油,硫化完畢后,硫化油被分紅三個期間并入到渣油加氫設備分餾有些,完成回用,然后減輕對下流催化設備的影響。
改善后成果顯現(xiàn),因為常減壓設備減二線蠟油硫含量較高,全部硫化升溫進程體系內硫化氫濃度始終處于高濃度穩(wěn)定狀況,一方面下降了硫化劑使用量,一方面也提高了硫化氫穿透反應器速度,縮短了硫化時刻。
新美
墻體廣告官網:http://teknodron.com/ 咨詢熱線:400-6060-805